Economía

COMUNICADO: BNK Petroleum Inc. anuncia los resultados para el segundo trimestre de 2013 (1)

CALGARY, August 11, 2013 /PRNewswire/ --

Todas las cantidades están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario:

[TAB]

Segundo trimestre Primera mitad

2013 2012 % 2013 2012 %

Ganancias

(pérdida):

$ miles $(929) $(2.630) L $(6.249) $(6.150) L

$ por acción

común $(0,01) $(0,02) L $(0,04) $(0,04) L

asumiendo

capital de

dilución

Producción $7.870 $12.142 (35%) $10.362 $22.901 (55%)

media de

gastos

(Boepd) 266 1.439 (82%) 966 1.547 (38%)

Precio de

producto

medio por

barril $43,83 $31,96 37% $35,96 $35,47 1%

Valor neto

medio por

barril $16,52 $17,25 (4%) $18,57 $17,69 5%

6/30/2013 12/31/2012 6/30/2012

Efectivo y

equivalentes

de efectivo $90.454 $2.836 $16.348

Capital

laboral $90.494 $472 $17.406

[FTAB]

El director general y consejero delegado de BNK, Wolf Regener, comentó:

"Con la venta completada de nuestros activos de Woodford en nuestro campo de Tishomingo en abril, la compañía continúa haciendo un importante progreso en nuestro actual programa de perforación de Caney durante el segundo trimestre. El primer pozo en nuestro programa de perforación de 2013, el Barnes 6-3H, se perforó con los 5.200 de lateral localizados en el sub-intervalo Caney más productivo pero desafortunadamente sólo pudimos estimular la fractura 11 de las 17 fases previstas. La parte lateral del pozo se limpió recientemente, ya que se encontraron dos obstrucciones de apuntalamiento, tras lo cual las operaciones de flujo inverso volvieron a comenzar. Creemos que estos bloqueos han restringido la recuperación del fluido de la fractura en solo un 12% hasta la fecha. La tasa de producción bruta de petróleo y agua fluctúa entre los 250 y los 350 barriles brutos al día, con el porcentaje de petróleo aumentando entre un 40-50% al tiempo que seguimos optimizando nuestro retorno de capitales.

También hemos perforado el pozo Dunn 2-2H Caney, completando una estimulación de fractura de 15 fases y actualmente estamos realizando volviendo hacia el fluido de estimulación de fractura. El diseño de estimulación de fractura para este pozo se ha mejorado basándose en lo que aprendimos en los resultados de Barnes 6-3H. Tras dos semanas de retorno de capitales, Dunn 2-2H sigue con la vuelta libre del revestimiento a unas tasas de entre 1.200 y 1.500 barriles de fluido diarios, recuperando solo el 20% de los fluidos de fracturación hasta la fecha. Los cortes de petróleo siguen mejorando, y el pozo ya está en producción a unas tasas de 550 BOEPD, siendo petróleo 300 BOPD. Debido a la destacada tasa de flujo y elevadas presiones del flujo, se ha instalado actualmente una unidad de frenado en el cable de la tubería y válvulas de escape de gas, que se espera mejoren la producción del pozo.

El tercer pozo de nuestro programa de perforación 2013, Hartgraves 5-3H, se perforó a mediados de julio, y pese a que estamos solo en el día 20 de la perforación anticipamos el fin de la perforación lateral en los próximos días. Este pozo está en marcha para perforarse considerablemente más rápido y con un coste inferior que los pozos anteriores debido al diseño continuado y mejoras de rendimiento. Se espera que el pozo Hartgraves 5-3H se estimule por fractura en la primera semana de septiembre.

Basándonos en la mejora de los excelentes resultados de nuestros pozos Caney, la compañía inmediatamente procederá a Barnes 7-2H.

Hasta la fecha, las lecciones adquiridas de nuestro programa de perforación Caney han ayudado a mejorar nuestros costes para perforación y finalización de cada pozo, reduciendo de forma sustancial nuestra plataforma de perforación para el tiempo de producción y mejora de la productividad de los pozos.

En Polonia la compañía ya ha recibido la aprobación final para el EIA en su concesión Bytow. La compañía ha llevado a cabo una solicitud de modificación de concesión y está esperando el permiso de perforación final, que le permitiría la reentrada en el pozo Gapowo B-1, pudiendo así perforar el sector horizontal.

La compañía ha registrado una ganancia de 9,7 millones de dólares por la venta de los activos del campo Tishomingo, excluyendo las formaciones Caney y Upper Sycamore, además de usar una porción de los beneficios para pagar su deuda, desde los 41 millones de dólares hasta los 100.000 dólares. Como ensombrecimiento de esta ganancia son los 3,5 millones de dólares relacionados con los costes de financiación diferidos de la amortización, una penalización de antes del pago de 2,5 millones de dólares y un pago de 2,5 millones para establecer todos nuestros contratos de materia prima financiera. A fecha de 30 de junio de 2013 disponíamos de un efectivo en mano de más de 90 millones de dólares, parte del cual la compañía usará para completar nuestro programa de perforación 2013 en Caney y avanzar en nuestros ilusionantes proyectos europeos cuando se aprueben los permisos.

La compañía ha incurrido en unas pérdidas de 0,9 millones de dólares en el trimestre frente a la pérdida de 2,6 millones de dólares en el segundo trimestre del año 2012. La producción se redujo en un 82% en los trimestres comparativos debido a la venta de abril de 2013, y el precio medio por barril aumentó en un 37% debido principalmente a los precios del gas natural más elevados. Las ganancias de petróleo y gas en los derechos de uso se redujeron en 2,5 millones de dólares principalmente por la venta de los activos en abril de 2013.

Los gastos generales y administrativos se redujeron en 1 millón de dólares, llegando a los 3,2 millones de dólares, principalmente a causa del descenso de los pagos y costes relacionados, gastos de viajes y contabilidad y tasas de gestión y profesionales en Europa.

En la primera mitad del año 2013 la compañía incurrió en unas pérdidas de 6,2 millones de dólares, que son las mismas pérdidas incurridas en la primera mitad del año 2012. Los ingresos de petróleo y gas se redujeron en 3,7 millones de dólares gracias a la caída del 38% en la producción media diaria debido a la venta de los activos en abril de 2013. Otros ingresos aumentaron en 65.000 dólares debido a las tasas de gestión más elevadas en el año 2013, mientras que los gastos generales y administrativos se redujeron en 1,3 millones de dólares, debido principalmente a un pago menor y costes relacionados, gastos de viajes y contabilidad, y tasas de gestión y profesionales en Europa.

INFORMACION DESTACADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE:

(CONTINUA)

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